吉林石化电石厂一年节能创效达2150万元
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2月24日,一条消息令吉林石化电石厂的人们备加振奋:去年,这个厂依靠技术革新,不断推进工厂节能降耗、隐患治理及工艺调优工作,节能创效资金达2150万元。
依靠技术革新,推进节能降耗工作。去年年初,这个厂本着“依靠技术革新,拓展挖潜空间”的策略,在全体员工中广泛开展全方位的节能降耗活动。这个厂定期召开生产经营形势专题会议,提高全员对节能降耗工作重要性和必要性的认识,营造出了全员节约的浓厚氛围。此外,这个厂广泛发动员工献言献策,集思广益,吸纳合理化建议,使全体员工从习惯上做到厉行节约,形成全员共建节约型工厂的长效机制。AES车间针对节能瓶颈问题,组织全体员工建言献策,提出整改意见,去年5月份,通过对P50101泵的冷却水进行技术改造,实现年节水价值2万余元。
依靠技术革新,推进隐患治理工作。该厂乙醛装置在生产运行中,因触媒活性下降,二氧化碳含量超标事件频发,造成乙烯的严重浪费。该问题一度成为专业技术人员急于破解的攻关难点,于是,厂优化触媒攻关组应运而生。经过多次试验和论证,他们把提高再生系统效果和稳定原料供应作为攻克难点的关键,通过定期清理过滤器F-301,增加富氧空气流量和监测频次,有效提高了氧化管的氧化效果。此外,将加氮气量由13立方米/小时提高至15立方米/小时,使触媒中的惰性气体充分解析,提高了再生系统的再生效果。同时,在稳定装置负荷的前提下,稳定氧气供应。由于触媒状态活性不断提高,2009年,该厂同比减少乙烯损失28.8吨,乙烯消耗同比降低0.4公斤/吨,实现了隐患治理与生产优化的“双丰收”。
依靠技术革新,推进工艺调优工作。该厂醇醚装置在生产过程中,DCS系统自动启动控制反应步骤,在达到反应器所需温度要求后导热油并不能及时关闭,造成了中压蒸汽的部分浪费。针对此情况,工厂组织醇醚车间、仪表车间和DCS系统厂家的专业技术人员展开技术攻关,通过优化工艺参数、强化DCS系统对导热油的控制时段等方式,彻底解决了这一问题,实现日节约蒸汽5吨,一年可降低成本33万余元。
此外,这个厂还积极组织对操作规程的内容优化,对操作卡片内容进行补充完善;组织职能科室围绕工艺优化开展专题立项和提建议活动。目前,工厂基层车间共上报技术革新项目113项。
信息来自:中国石油报
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