江西纤化企业动态

张明

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江西化纤化工有限责任公司属大型化工化纤联合生产企业,多年来,“三高”(高能耗、高污染、高危险)工艺环境一直制约着该公司科学持续发展。学习实践科学发展观活动开展以来,该公司以节能减排为抓手,主动、大胆地优化生产模式,改进工艺路线,取得了明显成效。6月份,关停运行了30多年的电石生产线。7月份,有机分厂乙炔工段、合成工段及精馏工段大部分工艺设备停用。至此,该公司主导产品聚乙烯醇生产前端工艺由电石——乙炔法生产醋酸乙烯转为直接购入乙烯法生产的醋酸乙烯,标志着“三高”工艺环境基本消除,正加快向环保节约型企业转变。   该公司用电石——乙炔法生产聚乙烯醇,电石分厂在仅开一台炉的情况下(建有两台炉),焦碳用量2100多吨/月,石灰用量3700多吨/月,电炉用电1150万kwh/月,生产过程中会产生较多的电石渣和电石渣清液。电石渣不仅造成环境污染隐患,还要占用宝贵的土地来堆积,形成渣坝安全隐患。虽然大部分电石渣清液通过循环装置得到再利用,但有时也会因为异常天气而发生溢流,造成局边农田污染,引发农赔纠纷。通过关停电石、有机合成和精馏部分工艺线后,电石分厂的焦碳、石灰、电炉电、有机分厂的氯气、触煤等高危原材料全部停用,全公司的用电量也可以节约1300多万kwh/月,下降75%以上,热电联产的实物煤用量从最高时的1300吨/日下降到现在的500多吨/日。该公司不断提高进厂原煤的质量,用好煤、少用煤和用含硫量低的优质煤,使煤渣、锅炉烟尘、工业粉尘、二氧化硫的排放量大幅下降,电石渣、电石渣清液的污染隐患也会得到根本消除,还可以置换出100余亩的可用土地,为公司的持续发展腾出空间。今年4月份,该公司还对部分循环水系统进行了改造,使主要生产用水循环率达到85%以上。通过不断优化生产模式,今年以来,该公司主导产品聚乙烯醇生产成本逐月下降,吨成本由最高时的1.57万元下降到现在的1.04万元,有力地化解了金融危机后每吨销价同比减少5000余元的困境。 来源:景德镇日报
2009-08-11 收起回复

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