巴陵己内酰胺装置运行创历史最优水平

刘丽丽

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今年前7个月,巴陵石化己内酰胺事业部的己内酰胺产量三次刷新纪录,7月份产量创17003吨的新高,目前日产量已稳定在600吨以上,优级品率保持在90%以上,能耗、物耗指标均优于中石化总部考核标准,装置运行进入历史最优水平。   该公司己内酰胺装置过去在稳定运行方面受供氢制约,需大量使用氢气的羟胺肟化装置一旦缺氢,全线即停。己内酰胺事业部将原来的一套制取氢气的老装置重新优化利用,在上游供氢不足的情况下自产氢气确保内供。为解决制氢成本较高的问题,该部将其燃料由油改为甲醇,每小时降低了1900元左右的燃料成本。同时,为提高氨肟化生产线的产量,该事业部新增一套叔丁醇配套装置,使投酮量由原来的12吨/小时提高到20吨/小时,提升了己内酰胺的产量。   在提升产量的同时,该事业部加强管理,提升经济技术指标。他们将信息化管理应用到班组管理的每一个环节,使产量、质量、消耗等各项指标一目了然,促进班组创先争优。上半年,己内酰胺联合装置的能耗已由过去的1773千克标油/吨降至目前的982千克标油/吨,比总部考核值低98千克标油/吨;综合耗苯、耗液氨、耗烟酸分别比总部考核值低12千克、6千克和7千克/吨,工业水重复利用率达到98%。上半年,外排COD(化学需氧量)同比下降40个百分点以上。   为全面优化生产,己内酰胺事业部上半年连推提高产量、优级品率及污水处理率等三项“悬赏攻关”活动,发动全体职工比学赶帮超,“己内酰胺平均日产不低于570吨的前提下,己内酰胺优级品率连续10天以上达到或超过95%”,“己内酰胺优级品率在不低于90%的前提下,己内酰胺产量连续10天以上日产量平均达到或超过600吨”的目标均实现。该事业部在耗水大户公用工程车间推行“节水有奖”试点,“将加氯机的压力水就近引至循环水池”、“固定排水点加装限流孔板可有效减少排放量”等职工提出的“金点子”均被事业部采纳实施。仅上半年,事业部就收到员工的各类合理化建议1687条。
2010-08-08 收起回复

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