巴陵石化借助项目改造超额完成节能考核目标

小敏

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 近年来,巴陵石化在节能降耗上下了大工夫,已跻身中国石化节能先进行列。2006年以来的4年间,公司的万元产值综合能耗从1.27吨标准煤降至1.0467吨标准煤,降幅达17.6%,累计节能29.93万吨标准煤,是公司与湖南省政府签订的“十一五”节能目标14.76万吨标准煤的两倍多,提前超额完成国家节能考核目标。   巴陵石化是一家集炼油、化工、给排水和热电于一体的石化联合企业,也是国内最大的锂系聚合物、环氧树脂、己内酰胺和商品环己酮生产企业。我们在调研中了解到,生产己内酰胺需要大量的水。近年来,巴陵石化己内酰胺年产能已由5万吨改扩到了14万吨以上,在产能增加的情形下,该事业部的水耗不增反降。2005年前每年耗水在1000万吨以上,从2006年开始用水量下降,2009年耗水量仅为427万吨,较最高年份节水近600万吨。目前,巴陵石化己内酰胺事业部正向年耗水量400万吨以下的目标努力。   同时,巴陵石化烯烃事业部对余热锅炉实行改造,与炼油主装置同步运行,每小时中压蒸汽平均产量达到80吨,较改造前增加10吨。采用了新技术的“烟气能量回收机组技术改进研究”及“催化余热回收系统汽水流程优化及节能改造”项目,获巴陵石化科技进步奖。烟气能量回收机组技术改进后,烟气轮机不但可保证稳定运行,且效益显著,以每年8000小时加工时间计算,每年可节电1180万度,吨油电耗可下降6.4度,相当于1.66千克标油/吨原油。在催化余热回收系统汽水流程优化及节能改造中,采用了“蒸汽均匀混兑”、“旁路减温温控”、“高温取热”、“传热优化”及更先进的吹灰等多项新技术。   今年上半年,巴陵石化环氧树脂事业部的两条离子膜烧碱生产线的电耗,同比去年降低201.46度/吨,累计节电500多万度,价值近260万元。   据了解,环氧树脂事业部现有年产4万吨的隔膜烧碱装置和年产7万吨的离子膜烧碱装置各一套,全年电耗约3.2亿度,占巴陵石化总用电量的近四成。近年来,为稳步降低电耗,该事业部持续开展技术改造。隔膜烧碱装置由金属阳极电解槽改为扩张阳极电解槽后,在运行电流为32千安培时,单槽电压为3.03伏,每吨碱电耗下降108度,同时定期重涂阳极片,电耗经济技术指标步入国内同行先进行列。从2009年6月至今,该事业部将离子膜生产装置由自然小极距电解槽改为零极距电解槽,改造后每吨碱电耗下降187度。   巴陵石化通过“突出对标管理,深挖内部潜力;健全工作网络,抓好体系运行;加强生产优化,严格过程管理;着眼创新手段,推进技术改造”等措施,不仅实现了从“耗能大户”向“节能标兵”的转变,而且创造了良好的经济效益,今年上半年,公司累计实现不含税销售收入104.51亿元,同比增加38.58亿元;整体盈利1.76亿元,同比增利1.54亿元,创历史同期最佳;实现税费15.6亿元,同比增加2.15亿元。
2010-08-15 收起回复

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