环氧氯丙烷装置扩产研究
崔海燕
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本文开展了对6.5万吨/年环氧氯丙烷装置扩产研究。 利用化工过程模拟系统软件Aspenplus,对某环氧氯丙烷装置在6.5万吨/年负荷下进行全流程数学模拟,模拟结果与实际生产数据相吻合,验证了所建模型的正确性,该模型可作为进一步改造设计的基础。 利用已确定的计算模型对扩产10万吨/年环氧氯丙烷装置进行瓶颈分析,找出装置扩产瓶颈如下:(1)馏出物冷却器、丙烯再蒸发器、塔底冷却器、轻组分塔顶冷却器、皂化塔塔顶换热器换热面积太小;皂化塔塔顶换热器壳程气相流速过快,流速过快导致换热器传热效果不好;同时壳程、管程压降太大。(2)皂化塔填料BED1(塔顶段)在10万吨/年负荷下出现液泛;重组分塔BED1,BED2两段填料在10万吨/年负荷下出现液泛现象。(3)部分管线内流体流速过快,流速快,导致管内摩擦阻力加大,相应地增加了压缩机和泵的功率消耗和操作费用。 针对以上扩产的瓶颈问题,提出如下改造方案:(1)换热器采取增大壳径来增加换热面积的措施,但皂化塔塔顶换热器需同时增大壳径和管长。改造后的换热器余量分别为:30.9%,31.3%,33.5%,30.7%,26.1%,结果表明所设计的方案完全能够满足装置扩产到10万吨/年负荷的要求。(2)保持塔径和填料高度等参数不变,皂化塔填料段把填料类型由散装填Φφ40的鲍尔环改为高效规整填料Mellapak-125Y;重组分塔把填料类型Φφ25的拉西环改Φφ25鲍尔环。改造后的水力学计算结果表明:皂化塔泛点百分数为38.34%:重组分塔三段填料的泛点百分数分别为70.14%,71.77%,57.36%:两个塔的泛点气速都在比较经济的范围内。(3)管线的改造采取增大管径以降低流速的方案。计算结果表明,装置改造后,流速均满足装置10万吨/年负荷工艺条件。
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